化学发光法

NOx 化学发光法 (Chemiluminescence)

这是测量 $\text{NO}_x$ 的标准方法,利用 $\text{NO}$ 与臭氧反应发光。原理: $$ \text{NO} + \text{O}_3 \rightarrow \text{NO}_2^* + \text{O}_2 $$ $$ \text{NO}_2^* \rightarrow \text{NO}_2 + h\nu (600-3000nm) $$ 在稀释法中存在的问题:

1、NO2 转化效率

  • 问题: 化学发光法只能测 $\text{NO}$。烟气中的 $\text{NO}_2$ 必须先通过转换炉(通常是钼炉或不锈钢炉)还原成 $\text{NO}$。$$\text{NO}_2 \xrightarrow{\text{Converter}} \text{NO}$$
  • 稀释法的挑战: 虽然稀释降低了中毒风险,但转换炉有寿命。如果转化率低于 95%,$\text{NO}_x$ 总量测量就会偏低。特别是在氨逃逸较高的情况下,可能会生成铵盐堵塞转换器。

场景假设:化学发光法 $\text{NO}_x$ 的“偷梁换柱”

背景知识: 化学发光法其实是个“独眼龙”,它只能直接看见 $\text{NO}$。 对于烟气里的 $\text{NO}_2$,它必须先通过一个高温炉(转换器),把 $\text{NO}_2$ 变成 $\text{NO}$ 才能测。$$\text{NO}_x = \text{NO} (\text{直接测}) + \text{NO}_2 (\text{转化后测})$$

  • 校准时刻(偷懒的代价):
    • 绝大多数现场,运维只会买一瓶 **$\text{NO}$ 标气。
    • 通入 100 ppm 的 $\text{NO}$。
    • 气体流过旁路(不经过转换炉) -> 测得 100。
    • 气体流过转换炉(经过转换炉) -> $\text{NO}$ 还是 $\text{NO}$,测得 100。
    • 结果: 校准通过。
  • 故障时刻:
    • 转换炉用久了,或者因为前面说的稀释探头加热不好,导致一点点冷凝水或铵盐进去了,转换炉中毒失效了。效率降到了 0%。
    • 此时你再用 $\text{NO}$ 标气校准。因为 $\text{NO}$ 不需要转换,所以校准依然是合格的!
  • 测量时刻(致命漏测):
    • 工况烟气来了。假设里面有 80 ppm $\text{NO}$ 和 20 ppm $\text{NO}_2$(总 $\text{NO}_x$ = 100)。
    • 分析仪读数: 只能测到那 80 ppm 的 $\text{NO}$。那 20 ppm 的 $\text{NO}_2$ 因为转换炉坏了,没变成 $\text{NO}$,直接被分析仪无视了。
    • 显示结果: 80 ppm。
  • 欺骗结果:
    • 你少测了 20% 的排放量。
    • 而且,因为你也只用 $\text{NO}$ 标气校验,你根本发现不了转换炉已经挂了。

如何破解这种骗局呢:

  • 必须使用 $\text{NO}_2$ 标气:只有通入 $\text{NO}_2$ 标气,看能不能读出数来,才能验证转换炉的好坏。
  • 观察 $\text{NO}_x$ 与 $\text{NO}$ 的差值:在正常燃烧工况下,$\text{NO}_2$ 通常占 $\text{NO}_x$ 的 5% 左右。如果你发现你的表上,$\text{NO}$ 的数值永远等于 $\text{NO}_x$ 的数值(即 $\text{NO}_2$ 读数长期为 0),那很可能是转换炉出问题了。

2、H2O 和 CO2 的猝灭效应

  • 痛点: 与紫外荧光法类似,$\text{H}_2\text{O}$ 和 $\text{CO}_2$ 也是化学发光法的强猝灭剂。
  • 现象: 如果稀释空气干燥度不够(露点高),水分进入反应室,会显著降低发光强度,导致 $\text{NO}_x$ 读数偏低。这就是为什么稀释风的露点通常要求在 -40°C 以下。

3、臭氧发生器的稳定性

  • 系统隐患: 分析仪内部自带高压臭氧发生器。如果供电电压不稳或发生器老化,臭氧浓度下降,反应就不完全(不再是富氧反应),导致测量线性变差。

案例 1:NOx 转换炉的“好心办坏事”

背景知识: 前面我们说过,化学发光法为了测 $\text{NO}_2$,需要用转换炉(钼炉或不锈钢炉)把 $\text{NO}_2$ 还原成 $\text{NO}$。我们希望这个炉子只干这一件事。$$\text{NO}_2 \xrightarrow{\text{高温 + 催化剂}} \text{NO}$$

逻辑陷阱(场景重现):

  • 工况背景:为了降低 $\text{NO}_x$ 排放,电厂都会喷氨水(SCR/SNCR 脱硝)。如果不小心喷多了,烟气里就会有逃逸的氨气 ($\text{NH}_3$)。
  • 分析仪的“过度热情”:常用的钼炉(Moly Converter)工作温度在 315°C~350°C 左右。在这个温度下,钼炉不仅能把 $\text{NO}_2$ 还原成 $\text{NO}$,它也能把 $\text{NH}_3$ 氧化成 $\text{NO}$。$$\text{NH}_3 + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{Mo, 350°C}} \text{NO} + \text{H}_2\text{O}$$
  • 现场的“死亡螺旋”:
    • 状态: 此时 $\text{NO}_x$ 实际上有点高。
    • 操作: 运行人员加大喷氨量。
    • 物理结果: 实际 $\text{NO}_x$ 降下来了,但逃逸的 $\text{NH}_3$ 变多了。
    • CEMS 读数: 逃逸的 $\text{NH}_3$ 进入转换炉,变成了 $\text{NO}$。分析仪把这部分 $\text{NH}_3$ 当作 $\text{NO}_x$ 计入了读数。读数不仅没降,反而可能升高了!
    • 误判: 运行人员一看屏幕:“卧槽,喷了氨怎么 $\text{NO}_x$ 还没降?肯定是喷得不够!再加大喷氨!”
    • 结局: 氨水耗尽,设备腐蚀,CEMS 数据依然超标。

那么如何排查这个问题

  1. 准备工作: 找一个氨逃逸比较大的工况(或者让运行稍微多喷点氨)。
  2. 正常测量: 记录此时的 $\text{NO}_x$ 读数(例如 50 ppm)。
  3. 切断转换炉:
    • 如果是高温炉,把温度设定降到室温(或者直接拔掉加热棒电源,让它自然冷却)。
    • 或者切换气路,让样气绕过转换炉。
  4. 观察读数变化:
    • 理论上: 绕过转换炉后,$\text{NO}_2$ 不被转化了,读数应该下降(只剩 $\text{NO}$)。
    • 如果读数下降得非常剧烈(例如从 50 降到 10): 说明之前那 40 ppm 的差值里,包含着大量的 $\text{NO}_2$ 或者 被转化了的 $\text{NH}_3$。
  5. 氨气过滤器:
    • 在取样管路中临时加装一个磷酸浸渍的过滤器(专门吸附氨气,不吸附 $\text{NO}_x$)。
    • 如果加了过滤器后,$\text{NO}_x$ 读数瞬间下降了,那就实锤了:你的转换炉在把氨气当成 $\text{NO}_x$ 测!
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